一、项目名称:高炉鼓风调湿技术
二、技术分类:钢铁冶金
三、技术内容简介及指标
高炉鼓风脱湿技术一般采取冷凝法,在空气过滤器后设置高效冷却器(溴化锂机组)和除雾器,将空气冷却到9℃以下,脱除水分。
降低鼓风水分的好处:
1)鼓风湿度每减少1g/m3的水,风口理论燃烧稳定提高6℃,允许多喷煤粉1.5~2.0kg/t,可降低焦比0.8~1.0kg/t。
2)实现如冬天的鼓风,可增加鼓风质量流量5%~15%,减少鼓风机轴功率5%~15%,增产铁量约1.6%。
3)采用冷冻脱湿,回收的冷凝水是软水,可进行利用。
4)因鼓风温度稳定,风量稳定,促进高炉生产稳定顺行(白天与夜间、夏天与冬天鼓风量无波动)。
使用制冷法脱湿鼓风技术,中型高炉可降焦比约9kg/t,产量增长约0.9%,项目投资回收周期约在2.2年。
四、技术应用情况、效果及案例
1.宝钢4号高炉使用江阴市长江换热器有限公司生产的GJT系列高效节能型脱湿器,经宝钢集团使用,综合节能效益达8000多万元。
2.武安2座480m3高炉引用高炉鼓风除湿技术对2座480m3高炉鼓风系统进行改造,一次性投资2500万元,在8年的合同运行期内,除去设备维修等费用,每年可望实现利润1500万元,具有良好的经济效益和社会效益前景。本项目在武安市的推广,采用的是“EMC”(合同能源管理)合作方式,全部投资由北京宏志源科技发展有限公司提供,技术由清华大学热物理研究所提供。作为项目业主的企业不用投资。对方投资从项目每年产生利润中按比例逐年返还。
3.秦皇岛首秦金属材料有限公司。主要技改内容:对2号、3号高炉鼓风机组进行改造,安装高炉鼓风除湿设备,对高炉鼓风进行制冷除湿。节能技改投资额3000万元,建设期6个月。年节能14000tce,取得节能经济效益1500~2000万元,投资回收期2年。
4.江苏永联钢铁集团有限公司。主要技改内容:对1~7号高炉鼓风机组进行改造,安装高炉鼓风除湿设备,对高炉鼓风进行制冷除湿。节能技改投资额6000万元,建设期12个月。年节能60000tce,取得节能经济效益3000~4000万元,投资回收期2年。
五、技术推广前景
目前,宝钢、首钢秦皇岛金属材料公司、攀钢、鞍钢鲅鱼圈、韶钢、兴澄特钢、永钢等企业应用了鼓风脱湿技术,钢铁行业脱湿鼓风技术普及率在3%左右,预计2015年可推广到15%。