转炉滑动水口挡渣出钢工艺的研发与应用

作者:生产技术与书刊部              发布时间:2016-05-27


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一、项目名称:转炉滑动水口挡渣出钢工艺的研发与应用

项目英文名称:Research a↑nd Application of Slag-Stopping Tapping Technology by Slide Gate in BOF

二、技术分类:炼钢

三、技术内容简介及指标

本技术是中国金属学会2002年炼钢厂考察团在德国萨茨吉特钢厂考察时发现的。三明钢厂通过自行研发申请了国内首个专利,并成功地于2006年开始在60 t转炉上应用,2008年获“中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科技奖三等奖”。目前已有几十座60300 t转炉应用。以下以首钢迁钢210t转炉应用情况为例进行全面介绍。

1)挡渣出钢系统.

挡渣系统由检测、控制和挡渣三部分组成。在转炉出钢口末端安装滑动水口系统,通过自动下渣检测系统来控制液压滑动水口快速开启或关闭,达到挡渣的目的。图1为挡渣出钢装置实体图。

 



1 挡渣出钢装置图

2)滑动水口机构。

为了滑动水口机构安装、拆卸快捷方便,100t转炉滑动水口机构及消耗件选用整体更换,将更换滑板的过程在离线进行,以缩短滑动水口机构更换时间。

3)耐火材料。

滑动水口用的耐火材料由出钢口砖、内水口砖、内滑板砖、外滑板砖和外水口砖5块砖组成,同时砖与砖间采用凹凸连接方式。

4)液压快速驱动

保证液压系统运行安全可靠的前提下,要求尽可能提高油缸的推拉速度,以便减少水口开启与关闭时间,降低下渣量。油缸长期处在高温环境中,尤其是在出钢时,受钢包中高温钢水的辐射,油缸需承受≥600℃高温烘烤。为此,设计时首要考虑的是油缸的耐热性能。

液压泵站是转炉出钢口挡渣滑板的动力源,对滑板的液压控制具备快速关闭功能;挡渣滑板的开口度具备微调功能;液压系统能够满足连续运转的工况要求。

5)机构快速更换。

机构的快速更换对转炉冶炼有直接影响,主要对机构初定位方式、更换方式、专用工具进行设计,以达到快速更换机构的目的。

6)系统管网优化。

设计不锈钢管水冷油路,解决因高温而烧损油路的问题。

气路与油路穿过耳轴和托圈,通过旋转接头实现与转炉同步旋转,并避免被炉渣损坏。

油路与滑动水口机构的连接方便更换。

油管连接件在高温区密封不漏油。

7)自动下渣检测

为了实现准确检测和控制挡渣,必须避免人为因素的影响,挡渣过程采用自动下渣检测。采用近红外热像仪、远红外热探测仪对注流热成像,并实时采集转炉生产过程中相关的工艺参数,包括:开氧信号、吹氧时间、转炉倾角等,在出钢时对注流热图像进行图像处理,当图像处理系统检测到注流含渣百分比超过设定值,触发控制系统控制液压机构关闭滑动水口。

指标:滑动水口机构使用寿命约为30005000炉;上下滑板使用寿命≥12炉;滑板关闭时间<0.8s;机构的快换时间在815min,平均为10min,能够满足正常的冶炼生产和维护的需要。

四、技术应用情况、效果及案例

本技术主要应用效果有以下4方面:

1)实现自动出钢。编制计算机控制程序,达到出钢控渣自动化,防止操作人员主观干扰及反应时间滞后的影响。

2)避免出钢前期下渣。

传统出钢操作:转炉摇到出钢位置的过程中,渣层漂浮在出钢口上,在钢水开始流出之前,钢渣先流出出钢口,导致出钢前期下渣。

滑动水口挡渣操作:通过在出钢前关闭出钢口滑板加以避免。出钢摇炉到35°时,挡渣滑板自动关闭,一旦摇到70°“开始出钢”的位置时,挡渣滑板自动打开。这样,就避免了出钢前期下渣。

3)快速、可靠、准确挡渣。

传统出钢操作:由于出钢口的设计形状及侵蚀情况的影响,挡渣效果几乎无法控制。

滑动水口挡渣操作:采用密闭功能安全可靠的滑动水口挡渣系统,确保有效地挡渣。系统可以通过调整下渣检测系统的灵敏度,来满足不同钢种质量的挡渣要求。

4)稳定出钢时间。稳定出钢时间,便于生产控制。

以下为2007年试验数据为例

挡渣效果:采用挡渣球挡渣时,流入钢包的渣层厚度为47.6mm,吨钢下渣量为8.2kg,挡渣成功率仅为70.1%;当使用挡渣塞时,渣层厚度为33.1mm,吨钢下渣量为6.5kg,挡渣成功率仅为89.1%;当采用滑动水口挡渣出钢时,渣层厚度仅为27.3mm,吨钢下渣量为5kg,挡渣成功率达到100%。与采用挡渣球和采用挡渣塞出钢相比,渣层厚度分别减少了20.3mm5.8mm,吨钢下渣量减少了3.2kg1.5kg,挡渣成功率提高了29.9%10.9%。减少下渣量,提高挡渣成功率,可有效降低出钢过程合金消耗,提高合金收得率。

合金和脱氧剂的收得率:以冶炼普通钢种(HRB400E)时硅和锰的收得率为例说明。采用挡渣塞时,锰和硅的收得率分别为92.14%86.12%,当采用滑动水口挡渣出钢时,锰和硅的收得率分别为93.11%87.34%,与采用挡渣塞出钢相比,锰和硅的收得率分别提高了0.97%1.22%

以冶炼优质钢种(ML08Al)时锰和铝的收得率为例说明。采用挡渣塞挡渣时,锰和铝的收得率分别为90.02%18.85%,当采用滑动水口挡渣出钢时,锰和铝的收得率分别为91.13%21.95%。与采用挡渣塞出钢相比,锰和铝的收得率分别提高了1.11%3.1%。由于ML08Al属于铝镇静钢,因此需采用铝进行终脱氧及合金化,由于铝的还原性非常强,极易被氧化,所以铝的收得率较低。

钢水回磷量:以冶炼普钢(Q235)时钢水回磷量对比为例分析。采用滑动水口挡渣钢水回磷量约13.6´10-6,比挡渣塞挡渣降低3.4´10-6,比挡渣球挡渣降低26.4´10-6

以冶炼优钢(ML08Al)时钢水回磷量对比为例分析。采用滑动水口挡渣钢水回磷量约21.1´10-6,比挡渣塞挡渣降低10.0´10-6

滑动水口综合效益2007年试验数据)与挡渣塞挡渣比较,由于出钢下渣量的减少,合金收得率提高,可节约合金消耗,综合效益优势明显。滑动水口成本约为2.36/t(钢)普通钢种(以HRB400E钢种为例)采用滑动水口综合效益约为0.01/t(钢);优质钢种(以ML08Al钢种为例),综合效益约为2.63/t(钢)

目前,三明钢厂、上海宝钢、西宁特钢、莱钢、安钢、京唐、迁钢,马鞍山等厂几十座转炉已推广使用该技术。

五、技术推广前景

在进一步提高滑板寿命、优化滑动水口机构以节省更换时间、研究不同钢种出钢挡渣工艺规程等情况下,可在全国500多座转炉上加快推广应用。

 

 

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