4月初,马钢炼铁总厂1号高炉热风炉改造工程前期准备工作已经全部完成,正式拉开大幕。据精确计算,改造工程完工后,不仅可以消除1号高炉热风炉安全隐患,优化和提升热风炉整体功能,延长设备使用周期,而且可以解决1号高炉热风炉100℃风温差距,高炉每天可减少铁水损失产量近90吨;每天减少焦炭消耗量近33.25 吨,每年可增加经济效益2300万元以上。
马钢炼铁总厂1号高炉现配置的4座新日铁外燃式热风炉,于1993年建成,至今已在线运行27年,未进行过大修,热风炉内部损坏较为严重,风温明显降低,高炉燃料消耗增高。去年2月份,1号高炉大修改造完成后,随着高炉生产经济技术指标的不断突破,热风炉工艺装备水平已然落后,运行故障不断增多,且存在较大的安全隐患,所以该总厂决定对该热风炉系统进行技术改造,将4座热风炉全部更换为最新卡卢金顶燃式热风炉,计划工期为三年。
由于卡卢金顶燃式热风炉与内燃式热风炉相比,在燃烧区域、单位尺寸内的蓄热能力、储热方式和导热途径等方面存在的设计优势和技术优势,所以,改造后的热风炉装备优势将明显提升,不仅可以延长设备使用周期,解决炉内容易掉砖、燃烧器易堵、燃烧效率不佳等问题,而且可以大幅提升热风炉蓄热水平和热交换率,攻破铁水生产和降本增效的制约“瓶颈”,提升热风炉送高炉风温的能力,提高铁水产量,降低燃料消耗,增加经济效益。