高炉长期高水平顺稳是这样实现的——首钢股份炼铁生产创新实践和启示

       来源: 中国钢铁新闻网 中国冶金报社        发布时间:2019-07-30


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目前钢铁行业面临着环保压力不断加大的新形势作为钢铁生产重要环节的炼铁生产担负的任务越来越重。7月上旬,《中国冶金报记者专程前往地处河北迁安的首钢股份有限公司炼铁作业部采访探寻之前业内人士多次提及有关钢铁企业颇感兴趣的其炼铁生产近年来指标屡获突破成本大幅度降低的创新实践做法和体会

首钢股份作为首钢重要的钢铁生产基地始终把创新作为实现高质量发展的战略和动力炼铁系统的创新实践近年来屡创佳绩很大程度上离不开管理技术环保治理上的创新促进炼铁生产不断迈向新高度是首钢各级领导的要求与希望也是首钢股份炼铁系统一直追求的目标和方向。”首钢股份有限公司炼铁作业部专业人员对中国冶金报记者表示

管理创新促进握指成拳

力分则心散心散则应之不猛近两年环保要求越来越严基于对全局性问题的深刻理解和对钢铁生产规律的准确把握首钢集团将球团和烧结生产划归首钢股份炼铁作业部统一协调是非常及时的传统模式下的碎片化分割化界面过多的高端不高效的管理问题彻底得到了解决。”炼铁作业部负责人对记者说

上下一心其利断金首钢股份炼铁作业部将铁前一体化管理作为重点工程通过思想统一目标统一行动统一措施统一转观念抓管理保稳定促融合实现了“1+1+1>3”的目标干部职工不断强化以高炉高水平低成本稳定运行为全局意识烧结球团工序牢牢树立工序服从为行动引领将质量指标和稳定率放在第一位作为目标导向彻底消除了以前牺牲质量保各自成本造成铁水质量的波动引发高炉一连串不良反应情况的再现将全系统经济效益最优排在首位统一由过去的炼指标炼成本转变,2018年铁成本同行排名从第42名一跃至第17得到中国冶金报》《中国钢铁业等媒体的宣传

与此同时首钢股份炼铁作业部向原燃料成本占钢铁产品成本70%左右的原燃料的管理创新要效益实现传统原燃料采购向原燃料经营转变他们成立资源经营室实现生产经营更好地贴近市场进口矿传统采购向进口矿经营运作转变改变过去采购人员不懂技术技术人员不了解市场的局面实现了技术业务与采购业务有机融合生产由过去简单粗放型向精细化生产经营转变。2019年上半年他们进口矿价格跑赢市场9.87美元/降低采购成本1.83亿元

技术创新激发企业活力

如果说管理创新是统一思想达成共识的有力举措那么技术创新则是催生活力助推发展的战略武器首钢股份炼铁作业部顺应生产实际不断研究新情况解决新问题敢担当敢创新敢为天下先

高碱度烧结矿技术助推环保限产新思维新举措面对环保限产和高炉高质量顺稳生产的双重压力首钢股份炼铁人深刻领会绿水青山就是金山银山新理念变压力为动力变困难为挑战创新提出高碱度烧结矿技术攻关课题成为业界争相学习借鉴的典范

为实现环保限产期间环保超低排放首钢股份炼铁技术人员探讨实施高碱度烧结矿炼铁生产保证酸碱平衡少用烧结矿多用球团矿而要少用烧结矿就要与比例升高的球团矿配比为保证炉料指标就要提高烧结矿碱度据统计烧结矿碱度月均在2.5以上最高的达到2.9。同时通过同步细化炉内技术操作高炉冶炼水平逆流勇进生产技术指标不降反升这给首钢股份炼铁人不断进行技术创新带来不竭的动力

炉缸冷却壁长寿技术是高炉强身健体的良药高炉的顺稳生产不仅源于原燃料质量生产工序的状态良好而且取决于高炉本体的健康长寿”。对此首钢股份炼铁人自主研发了铜冷却壁长寿技术铜冷却壁使用寿命达到15年以上其使用寿命的延长不仅意味着高炉持续高效的顺稳生产还意味着生产技术指标持续创优产量稳步增长好身体是保生存求发展的关键和保障首钢股份炼铁人在高炉这项应用上感触颇深

炉缸整体浇注修复消除痼疾”,实现浴火重生”。首钢股份2号高炉于200714日建成投产该高炉投产后曾经创造了300千克/吨以下焦比、180千克/吨以上煤比月均有效容积利用系数2.58/立方米·天的纪录并获得全国节能减排优胜炉的称号然而随着时间的推移,2号高炉即将达到一代炉龄而且由于长期高强度冶炼大量配吃固废料炉缸受到的侵蚀日益严重近年来先后出现多次炉缸冷却壁水温差增大的问题被迫堵风口降低冶炼强度随着近年来首钢股份硅钢产量的逐年增长高炉加钛护炉与硅钢冶炼之间的矛盾也日益尖锐彻底根治2号高炉的心脏病”,恢复优胜炉昔日风采成为首钢股份炼铁人心头的大难题各种各样的方案陆续涌上炼铁技术人员的心头并在他们脑海中反复酝酿……

终于,20188月份不期而至的非采暖季限产2号高炉炉缸修复带来了难得的时间窗口凭借长期扎实的炉缸修复技术探索和案例调研首钢股份公司做出了碳砖利旧炉缸整体浇注修复的重大决策中国冶金报记者了解,2号高炉采用美固美特有限公司独特的炉缸整体浇注技术修复后根除了炉缸闹水温差的痼疾”。

环保创新践行责任引领

在响应国家坚决打好污染防治攻坚战打赢蓝天保卫战行动中首钢股份公司一直走在前列在唐山地区污染排放绩效评价中首钢股份公司被评为唯一一家A级企业极大地改善了企业社会形象提高了企业综合竞争力

按照新的超低排放标准外排烟气中所含的SO2浓度由原来的180毫克/立方米降低到35毫克/立方米氮氧化物浓度由原来的300毫克/立方米降低到50毫克/立方米颗粒物浓度由40毫克/立方米降低到10毫克/立方米以下烟气外排控制难度增加了好几倍

怎么办是坐以待毙还是主动出击首钢股份炼铁作业部内部经过激烈的讨论后决定一定要践行首钢为首的大无畏精神决定将当今世界最先进的环保工艺技术引入炼铁生产现场

2018首钢股份公司对现有烧结球团脱硫系统进行改造投资6.5亿元经过8个月的昼夜奋战脱硫脱硝系统正式投入应用球团二系列脱硫脱硝项目投入正常运行后全部符合超低排放标准感触最深的首钢股份炼铁人都说排出的尾气比晴天时的大气都干净

在改造的同时首钢股份炼铁人又将目标瞄准了固废资源回收利用力争做到内部循环利用钢铁企业生产过程中不断产生大量的废灰废渣直接外排不仅造成资源浪费还会带来二次环境污染于是他们将铁系统自身产生的除尘灰原料灰瓦斯灰等固废资源实现100%“体内循环”,对套筒窑除尘灰渣钢粉冷轧泥等钢轧后道工序产生的固废进行回收利用不断扩大配吃品种提高配吃比例

知道这是什么吗这是我们炼钢工序产生的钢渣经过多次加工的副产物钢渣经过分拣干选破碎磨选等加工后回收了大量的铁元素最后剩余的渣钢粉没有多少铁元素了但还有可利用的碱性熔剂。”作业区人员介绍说瓦斯灰洗气灰渣钢粉这样的废弃物如今在首钢股份炼铁人眼里都成了香饽饽”,固废资源利用效益最大化理念在他们的心中深深扎根

2019年上半年首钢股份公司炼铁作业部克服了环保要求更加严格原燃料价格大幅度上涨等挑战铁前生产经营取得了优异的成绩特别是2号高炉2018年全年的指标相比焦炭消耗降低了35千克/吨铁指标在全国同立方米级高炉中排名第一今年1~6月份高炉利用系数平均在2.5/立方米·天以上2018年提高0.17/立方米·高炉日均产量由2018年的6200吨提高到今年上半年的6600增加了400/可以说管理提升技术创新为首钢股份炼铁生产带来了勃勃生机

炼铁作为钢铁生产工序的先锋”,首钢股份炼铁系统也一直在积极发挥着先锋的作用。《中国冶金报记者深深地被首钢股份炼铁人化困难为挑战的激情感染被敢为人先的先锋精神感动正是以他们为代表的企业广大干部员工的拼搏奉献创新担当使得百年老企业不断焕发出勃勃生机

首钢股份炼铁系统坚持环境治理与经济效益并重的创新实践和做法若能给其他有关钢铁企业带来一些借鉴和启示将是非常有意义的

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