“土专家”走出“创效路” ——钢城废旧物资分公司创新小记

       来源: 中国钢铁新闻网 中国冶金报社        发布时间:2021-03-04


分享到:0

本报通讯员 肖红琴

进入2021年以来,四川省攀枝花钢城集团废旧物资分公司(简称“钢城废旧物资分公司”)职工积极开动脑筋,在小改小革活动中涌现出一大批“渣场发明家”、创新能手,为企业创造出良好的效益。该公司上下呈现出“创新智慧竞相迸发、创新能量深度释放、创效成果大量涌现”的局面。

优化抓钢机抓瓣镶补工艺。钢城废旧物资分公司二车间共有4台抓钢机,用于钢渣、扒渣等大块物料的分选及发运。在抓取过程中,抓瓣磨损较快,而更换抓瓣的成本较高。此前,该公司职工使用履带板进行镶补,这样做虽然可以解决耐磨问题,但由于履带板镶补形状与抓瓣形状较难保持一致,再加上钢渣、扒渣的形状不规则,在抓取物料时,极易钩住抓瓣,导致抓瓣、油缸损坏。据统计,该车间每台抓钢机每年出现抓瓣撕裂、油缸损坏的次数约达70次。

为此,该公司职工开动脑筋想办法,经过多次使用耐磨板尝试后证实,只要通过卷板机将耐磨板卷制成与抓瓣一样的弧度再进行镶补,镶补形状就会极为贴合抓瓣,从而可以正常使用。方案敲定后,该公司职工立即行动起来。通过对抓瓣镶补工艺进行优化,该车间不仅解决了耐磨问题,还解决了抓钢机耗损过快的问题。自对抓钢机抓瓣镶补工艺进行优化后,该车间再未发生过类似之前的设备损坏事件,极大地降低了维修作业强度,提高了设备使用效率。

实施钢渣生产线皮带技改。“一项小改造,既减少了职工的工作量,提高了劳动效率,又降低了安全风险,真是一举三得!”通过对该公司钢渣1号、2号生产线皮带实施技改,该公司设备技术员梅青忠尝到了甜头。

钢渣1号、2号生产线各有1条长800毫米的皮带机,是在2014年利用拆除老生产线的旧材料拼装而成的,与后段1000毫米皮带机的工艺不匹配。这种情况不仅对生产线运行造成影响,而且检修维护费用较高,安全风险较大。

为此,梅青忠果断和职工一起进行技术改造。他们先拆除旧皮带机,利用型材设计制作了1000毫米的新皮带机,以匹配钢渣后段工艺;优化皮带机结构,增加1台振动给料机,改托辊支架为链条托辊,从而防止大块物料损坏输送带;变单边驱动为双边驱动,使用斜齿螺旋减速机以降低设备损耗;采取热硫化粘接工艺,减少了输送带因接头损坏而造成的检修。经过改造,皮带磨损大幅降低,输送带维修费用降为以前总费用的30%,减少了100个小时的维护时间,极大地提高了作业效率。

增加挖掘机倒车摄像头。该公司一车间主要负责回收高炉废渣,生产作业回收区域都在攀钢钒提钒炼钢厂的厂房内,作业现场存在光线暗淡、视线范围小等问题,导致挖掘机在倒车过程中视线容易受阻,存在安全风险。有着一双“火眼金睛”的司机冉懋富没有放过这个影响生产和安全的问题,一个小点子在他的脑海中诞生:增加挖掘机倒车摄像头。他的建议一经提出就被采纳,不仅有效改善了倒车过程中视线受阻的情况,还极大地降低了安全风险。

创新只有进行时,没有完成时。钢城废旧物资分公司职工靠责任、靠经验、靠“土专家”,把现场问题变成了创效课题,完成了一项又一项技术改造。

 

专题导航
计划
通知
会议
政策
企业
奖励
评价
认证
科普
图书
期刊
文集
党建
会议系统
  • 友情链接